制造安全部副经理事迹材料
XX,男,现年38岁,中共党员,现为XXXX传动有限公司制造安全部副经理。该同志原则性强、好钻研、爱创新改善;爱岗敬业,勇挑重担,开拓创新,任劳任怨;团结同志,甘于奉献,带领团队先后获得公司安全生产先进单位、安全生产示范单位、安全生产十佳班组、安全生产随手拍优秀奖、安全生产月优秀组织单位等等荣誉称号,个人先后获得“国家改进项目专业级”奖项,被评为XX县优秀团支部书记、XX“优秀共产党员”、公司“劳动模范”、“先进工作者”、“XX创客”、“隐患排查能手”等荣誉称号,连续三年被XX总部评为“安全标兵”。
一、开发安全培训课件,夯实自己的安全技能
为了更好地进行安全培训和考试,XX带领团队在了解一线实际情况的基础上开发了一款安全培训课件,能够很好地满足各层级员工的安全培训和考试考核要求。通过二维码的方式,定期发送至管理微信群中,既能够让员工学到安全知识,又能够无纸化考试,并且成绩永久保存,实现了安全培训模式的变革,在实际应用过程中取得了显著效果,提升了公司的安全培训水平。
二、持续创新,改善有限空间作业及喷涂作业
自参加工作以来,各类安全改善类项目100余项,通过持续改善,保证了一线的安全生产。如:有限空间作业改善、叉车示宽灯和限速器的改善、安全阀排放方式的改善等等。
1.涂装作业重大风险点降级解决。
改造前:公司XX年8月成立,喷涂过程中采用油性漆喷涂,使用的原材料为油性漆和稀料(具有较强的燃烧、腐蚀、火灾性),该作业区域为一级风险点,如管控稍有疏忽,便会造成伤亡和火灾等事故发生。
改造后:为降低风险等级,避免事故发生的概率,在XX-XX年,他带领下属安全员,多次学习其他厂家的经验,进行现场调研,摸索经验,查找解决问题的思路,最终确定从源头上降低风险等级,过程验证历经3年4个月,最终将喷涂过程全部切换为水性漆(该过程使用水性涂料,使用的溶剂为水,不会产生任何风险),从而降低安全事故的风险等级,由原来的一级风险点降低为三级风险点,最大限度的避免了事故发生,改善了作业环境安全,也避免了伤亡事故的发生。
2.有限空间作业改造。
改造前:喷漆过程中产生的水性漆漆渣经水循环流入到喷漆室下方的水池(水池深度为6.5米),平均每月需要清理一次,每次清理需要5-7名工人进入水池进行漆渣打捞作业,作业过程中存在较大的风险,容易造成中毒和窒息。
改造后:通过多次现场研究分析,成立了解决该问题的攻关小组,由他担任组长,自主设计漆渣自动提取系统,使水性漆漆渣通过隔膜泵,经过管道输送至挤渣机,通过挤压使漆渣变成饼状,晾干后做为一般固废进行处理,采用断根原理,从根本上解决了人员进入有限空间作业的可能。
3.叉车示宽灯、雷达探测器和限速器的改造。
改造前:叉车行驶速度过快,人车混流,稍有不慎便会造成车辆伤害事故的发生。
改造后:通过学习XX集团的安全管理思路,从设备设施的本质安全
如若转载,请注明出处:https://www.qiantufanwen.com/178029.html